1998年,“大金龙”的决策层冷静地认识到,经过近10年的热销,这种车型在几个主要城市市场已接近饱和状态,如不尽快赋予其新的生命力,产品将进入衰退期,必须通过转移市场的方式来延长该产品的寿命。
基于此,他们一方面将产品的销售市场从北京、上海等大中城市转移至东北、西北以及云贵川等经济欠发达地区;另一方面,通过改装降低成本,将该产品延伸为公交车型,定型为XMQ670和6730,售价仅为26万元。相较于大多数城市目前运营的公交车,该产品展现出更多的优越性。
1997年投放市场后,立即受到广大公交系统的青睐。至1998年,销售态势呈现出前所未有的火爆场面。截至10月份,已完成销售收入5153万元,与上年同比增长317%。
据金龙公司内部出版物《金龙月报》报道,第16届国际电动车会议及展览会(EVS-16)于1999年10月12日在北京国际会议中心举行。由金龙联合汽车工业(苏州)公司与清华大学联合研制的金龙XMQ5620HEV型混合动力电动车参加了此次展示,受到了消费者的广泛关注。
中央电视台、美联社及多家报刊对此进行了采访报道。国务院领导、全国人大及机械工业局的代表也参观了金龙展台,对金龙车采用的混合动力技术表现出浓厚兴趣,详细了解了相关情况,并对这一新产品寄予厚望。
这是国内首台采用混合动力的电动客车,其特点是城市行驶时用电驱动,郊外行驶时用汽油机驱动。汽油机工作时,同时为溴电池充电,省去了纯电动车需外接电源充电的步骤,是目前解决排放污染问题较为切实可行的方案。
三、管理创新,盘活存量资产。
当我们深入生产现场时,看到厂区的临时停车场上一辆刚从生产线上下来的金龙车,做工精美,外形光彩照人。而不远处则是外观陈旧的厂房。
尤其是10月9日,一场灾难性的台风正面袭击了该区域,持续7个小时之久,台风最高时速达14级,整个市容市貌受到严重摧残,全市损失达10多亿元。“大金龙”公司也未能幸免。员工们冒着生命危险,转移处于风口的技术部电脑和一部分新下线的车辆。
正在开动最后一辆车时,狂暴的台风掀起了一间仓库的房顶,又迅速砸落到刚离开的客车的后箱上,导致车子后部受损。然而,员工们并未因此停止施救。
由于他们上下齐心协力,尽管台风在早晨7:00刮起,有的员工凌晨4:00就赶到了厂里,因及时转移,损失仅数万元。
台风过后已一个多月,但其“罪证”依然历历在目。领导办公室和会议室因陋就简,厂房也因陋就简,他们的办公楼实际上是在临时仓库的平台上。公司的关键部门——技术部就设在那里。质检部的检测实验室里,有一部结构简单的耐疲劳震动试验台,这是质检员们利用一些废弃已久的电机、减速器和工作台,自己动手制作的。如果要购买同样的检测仪器,至少需花费6万元。
大约半小时后,我们结束了几个车间的参观,并未发现任何高精尖设备。然而,那些兢兢业业装配金龙设备以及为金龙汽车精心“装扮”(涂油漆、绘金龙图标)的员工,却给我们留下了极为深刻的印象。
记者带着几分惊奇问道:“公司效益如此之好,为何不改造厂房,提升工作环境?”小王回应称,这样的想法并非未曾有过,但公司决策层认为,生产能力的扩展必须与应用市场能力的提升相协调,不能仅因产品一时的畅销而盲目扩张生产能力。
企业要冷静地分析市场潜力和生产能力之间的平衡。不乏有企业在新厂房建成之日,便是亏损之时,把企业的活钱变成了“死钱”,使企业陷入困境。
按设计能力,大金龙彩色喷涂生产线原厂客车仅能生产300台。为提升产量,需投入500万元进行改造。经过几家股东认真分析后,他们主动将资金汇入公司账户。这些股东在对未来几年的客车市场进行深入剖析后,认为通过优化工艺和工位,并在任务紧张时采取“干一班半”等措施,可以在未进行大规模投资的情况下将原产量提升至800台。曾参与“大金龙”设计涂装线的宏伟公司设计人员专程到金龙考察后,深有感触地说:“金龙公司的硬件很软,软件却很硬!”此言意味深长。
1998年下半年,该公司成功承接了为英国亚历山大公司组装双层巴士的业务。在未增加装配面积的前提下,生产部门通过优化物料流向、拉长工位、细化作业流程以及调整车辆摆放方式,将原有的两条大巴生产线高效改造为涵盖大巴、中巴、双层巴士的三条生产线,显着提升了单位面积的产出能力和整体生产效率。
凭借微小的投入,公司成功新增了100辆12米长的双层巴士生产能力。
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